為有效提升“三個競爭力”,西山煤電斜溝選煤廠今年以來以“強經(jīng)營”發(fā)展策略為綱,聚焦技術(shù)改造、材料管控、機電管理,構(gòu)建全鏈條成本管控體系,踐行“向管理要效益、向創(chuàng)新要潛力”理念,累計節(jié)約運營成本超1200萬元,商品煤回收率提升1.5個百分點,矸石處置量下降1.6萬噸。
破解分選難題提效益
斜溝選煤廠采用有壓兩產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器工藝處理末煤。受原煤脫泥系統(tǒng)效率低、重懸浮液密度波動影響,末矸石帶煤量長期偏高,主洗系統(tǒng)介耗居高不下。
為突破瓶頸,斜溝選煤廠技術(shù)團隊聚焦重介質(zhì)旋流器底流口直徑這一關(guān)鍵參數(shù)。通過系統(tǒng)對比500mm至440mm不同直徑下的分選效果,綜合考量壓力承載與磨損情況,將直徑優(yōu)化至440mm,同步調(diào)整主洗分選密度。末矸石帶煤率從1%降至0.55%(降幅45%),年減排矸石1.6萬噸,節(jié)約處置費50萬元;介耗從1.35kg/T原煤降至0.75kg/T原煤(降幅44%),增加動商品煤年銷量1.6萬噸,綜合效益近1000萬元。
針對原煤脫泥篩效率低的問題,斜溝選煤廠改造篩后沖水管路、調(diào)整出水角度,有效提升沖水壓力,原煤潤濕均勻性顯著改善,脫泥效率從70%躍升至85%以上,細煤泥聚團率顯著下降。“技術(shù)改造不僅解決了長期困擾生產(chǎn)的分選難題,更通過工藝優(yōu)化實現(xiàn)了從高密度、高壓力、高能耗向精準分選、低碳運行的轉(zhuǎn)型。”該廠洗煤車間副主任劉小會表示。
全流程施策降消耗
降本離不開對材料消耗的精細管控。斜溝選煤廠以“保障安全、按需供應(yīng)”為原則,將成本管控貫穿大宗材料消耗全流程。以防凍液管理為例,該廠通過設(shè)備優(yōu)化、規(guī)范清洗、協(xié)同操作、動態(tài)溝通等舉措,構(gòu)建起全流程精準管控體系。在防凍液噴灑前加強設(shè)備檢修與備件儲備,確保防凍季設(shè)備正常運行;針對設(shè)備清洗環(huán)節(jié),制定標準并提前試噴,減少隱性浪費;通過開展專項培訓(xùn)、建立考核競賽機制提升人工操作規(guī)范性,職工操作合格率達100%;加強與鐵路部門的動態(tài)溝通,依據(jù)未來三天途經(jīng)站點最低溫度動態(tài)調(diào)整噴灑方案,杜絕憑經(jīng)驗操作。
此外,斜溝選煤廠還在防凍液噴灑系統(tǒng)中加裝流量監(jiān)控與調(diào)節(jié)裝置,并聯(lián)動裝車信號系統(tǒng),有效避免多噴、漏噴、空噴。通過動態(tài)需求預(yù)測與智能聯(lián)動控制,該廠防凍液噸煤消耗從2.9kg降至2.29kg,降幅達21%,年節(jié)約成本191.78萬元。
“防凍液降耗不僅是技術(shù)問題,更是管理問題。”斜溝選煤廠運銷車間主任楊智濤指出,“通過將成本管控嵌入生產(chǎn)全流程,我們實現(xiàn)了從經(jīng)驗驅(qū)動到數(shù)據(jù)驅(qū)動的轉(zhuǎn)變。”
向每一度電要效益
電耗是一項重要變動成本。斜溝選煤廠深入開展成本動因分析,秉持“該投入的保障到位,該節(jié)約的嚴格管控”的原則,向每一度電要效益。該廠重點推行“避峰填谷”生產(chǎn)組織模式,按照峰谷電價區(qū)間,合理安排生產(chǎn),優(yōu)先在平電和谷電時段集中滿負荷運行,大幅削減高峰時段用電負荷,降低平均電價。通過合理開停設(shè)備、縮短系統(tǒng)啟停時間、考核小時帶煤量,減少設(shè)備空轉(zhuǎn)和低負荷損耗,堅決壓降無效電費。同時,根據(jù)生產(chǎn)實際靈活調(diào)控TCS系統(tǒng)運行,預(yù)計年節(jié)電20.20萬度。
斜溝選煤廠還加強隱性成本治理,通過杜絕跑冒滴漏、優(yōu)化工藝、提升設(shè)備穩(wěn)定率等,全方位堵塞成本漏洞。
“機電管理是成本管控的深水區(qū),必須以‘釘釘子精神’深挖潛力。”斜溝選煤廠機電供應(yīng)部部長王喆表示,“通過將‘只要花錢的地方就要談成本管控’的理念落實到每一個環(huán)節(jié),我們成功將隱性成本轉(zhuǎn)化為顯性效益。”
來源:山西焦煤