近日,西安研究院自主研發(fā)的礦用固液分離機在烏海能源五虎山煤礦順利完成現(xiàn)場工業(yè)性試驗。數(shù)據(jù)顯示,該設備處理能力達30m3/h,清水回收率超80%,產(chǎn)水濁度僅為0.5NTU,成功將定向鉆探孔口返出的攜渣廢水凈化為可循環(huán)使用的清水,顯著降低了鉆探施工過程中的用水成本。該技術為解決煤礦井下定向鉆探領域耗水量大、廢水處理難等問題提供了創(chuàng)新且實用的方案。
長期以來,煤礦井下定向鉆探施工多以清水作為沖洗液,采用開式循環(huán)方式進行供水,孔內(nèi)返水直接排污,這種方式不僅帶來大流量供水和廢水排放雙重壓力,還造成水資源巨大浪費。部分煤礦嘗試使用振動篩凈化鉆探污水,但該方法僅能去除大顆粒鉆屑,水中殘存的細顆粒雜質(zhì)易損傷孔底螺桿馬達、隨鉆測量探管等核心設備,導致測量失敗、鉆具失效等故障,難以滿足定向鉆探需求。針對這一行業(yè)痛點,西安研究院創(chuàng)新提出“粗篩+精濾”雙級短流程凈化工藝,在此基礎上研發(fā)了KFM-30/59YL礦用固液分離機。該設備將履帶車體、振動篩分模塊、陶瓷超濾模塊、智能控制系統(tǒng)等核心組件集成為一體,集中收集孔口渣水后,先利用振動篩分模塊高效分離大顆粒鉆渣,再利用陶瓷超濾模塊的特殊篩濾截留特性,深度去除水中細顆粒雜質(zhì),最終實現(xiàn)定向鉆探?jīng)_洗液的循環(huán)復用。
現(xiàn)場試驗過程中,設備成功通過了煤礦井下復雜工況的全面檢驗,全程保持穩(wěn)定運行,充分體現(xiàn)了遙控行走、自動運行、產(chǎn)水連續(xù)、處理量大、清水回收率高、水質(zhì)優(yōu)、能耗低等優(yōu)點。烏海能源天榮公司五虎山礦鉆探施工現(xiàn)場負責人對設備試用效果給予高度評價:“之前定向鉆探施工,單臺鉆機每天就要消耗幾百噸水,廢水排到地面還得處理,現(xiàn)在有了這臺設備,直接在鉆場對水進行凈化循環(huán)利用,鉆探成本大幅下降,設備故障率也明顯降低。”該設備可減少80%以上的鉆探施工用水量,為煤礦企業(yè)減輕輔助作業(yè)勞動強度、降低用水成本、踐行綠色開采理念提供了重要支撐,助力煤礦定向鉆探綠色智能轉(zhuǎn)型。
來源:中煤科工集團西安研究院有限公司