6月以來,華晉焦煤沙曲一礦聚焦時間、機制、人力三大要素精準發(fā)力,通過重構(gòu)生產(chǎn)模式,精細化穿插檢修、優(yōu)化人力協(xié)同,有效破解生產(chǎn)銜接難題,實現(xiàn)了生產(chǎn)更順、協(xié)同更優(yōu)、效能更高。
重構(gòu)生產(chǎn)模式 安全生產(chǎn)更高效
該礦積極摸索新的生產(chǎn)模式,對時間資源進行高效整合。綜采工作面早班、中班專注采煤作業(yè),夜班則專注設(shè)備維護與生產(chǎn)準備。如此一來,采煤作業(yè)和設(shè)備檢修的有效時間分別增加2小時和4小時。
改變生產(chǎn)模式后,該礦實現(xiàn)原煤集中生產(chǎn),避免了頻繁交接班帶來的影響,顯著提升效率。檢修時間的增加,使設(shè)備維護從原來的“碎片化補漏”升級為“系統(tǒng)性保養(yǎng)”。單班即可完成支架、采煤機等核心設(shè)備的深度維保,既提升了檢修質(zhì)量、降低了故障率,又能提前完成開機準備,為生產(chǎn)贏得先機。
該礦實施改革后,生產(chǎn)效豐顯著提升:綜采一隊每班采煤量從4.5刀升至5刀,綜采二隊每班采煤量從5刀升至5.3刀,礦井原煤平均日產(chǎn)量提升10.4%。
精細化穿插檢修 掘進作業(yè)不窩工
實施改革后,掘進工作面的有效生產(chǎn)時間大幅增加。該礦優(yōu)化下龍花垣區(qū)域隊組乘車方式,縮短通勤時間,為單班有效作業(yè)增加了1小時,確保每班都有充足時間為下一班生產(chǎn)做準備。幫部支護、備料、移機尼、清煤等準備工作在上一班已經(jīng)完成,實現(xiàn)了班與班之間的高效協(xié)同。
針對主運輸系統(tǒng)檢修期間掘進作業(yè)必須暫停的實際,該礦優(yōu)化掘進隊組檢修模式;將檢修作業(yè)細化為5個專業(yè)小組,包括電工組、皮帶檢修組、掘進機檢修組、管路延伸及鉆孔組,灑水滅塵及文明衛(wèi)生組,并將檢修任務(wù)嵌入生產(chǎn)流程,利用支護間隙和主運輸系統(tǒng)停運時間進行穿插檢修,增加了工作面實際作業(yè)時間。夜班檢修結(jié)束后,即可正常開機生產(chǎn)。
改制以來,各掘進隊組每班平均進尺從4至5排提升至5至6排。
優(yōu)化人力協(xié)同 組織效能增活力
生產(chǎn)組織的優(yōu)化,如同一子落定,帶動礦井效率全面提升。
通勤集約化有效釋放時空資源,通過人員集中上下井,顯著減少了人車往返頻次,為大巷維護等工程騰出寶貴時間。目前,該軌道大巷硬化及調(diào)平工作已完成,有效保障了新工作面大型設(shè)備的安全高效運輸。
在4402工作面安裝的關(guān)鍵時期,該礦打破部門壁壘實現(xiàn)高效協(xié)同,組織40余名干部下沉一線,分班次全程參與電纜架設(shè)、管路鋪設(shè)、皮帶系統(tǒng)安裝及智能化設(shè)備連接等重要任務(wù)。這種“集中力量辦大事,精準補位保暢通”的管理模式,推動組織效能從“簡單疊加”躍開至“倍增釋放”。
此外,針對新入職員工,該礦推行“一專多能+一人多崗”培養(yǎng)機制。通過經(jīng)驗豐富的老師傅“傳幫帶”,強化跨崗位、多技能實操培訓(xùn),精準解決關(guān)鍵崗位銜接不暢問題。同時,通過抓實正規(guī)循環(huán)、優(yōu)化支護工藝、強化考核激勵等措施深度挖潛,進一步提升生產(chǎn)協(xié)同效率。這些措施共同構(gòu)建了可持續(xù)的高效生產(chǎn)體系,為礦井安全生產(chǎn)奠定了堅實基礎(chǔ)。
來 源:《中國煤炭報》